2018-04-25 14:39:29 來源:水泥人網(wǎng)

淺談Φ4.2*13M水泥磨提產(chǎn)降耗改造措施

  【水泥人網(wǎng)】營口天瑞水泥有限公司兩臺水泥磨生產(chǎn)線分別于2008年和2009年投入運行,該系統(tǒng)由Φ4.2*13m+HFCG160-120輥壓機+o-sapcN-3500高效選粉機組成的雙閉路輥壓機聯(lián)合粉磨工藝。公司與2017年8月進行了改造,實現(xiàn)較好的技改效果。

  營口天瑞水泥有限公司1#水泥磨系統(tǒng)生產(chǎn)pc42.5水泥臺時產(chǎn)量由改造前的239.37.6t/h提高到272.47t/h,提高了33.1t/h;噸水泥工序電耗由改造前的28.96kwh/t降低到23.99kwh/t,下降了4.91kwh/t;水泥小于3 μm細(xì)粉含量由改造前為12.3%下降到8.9%,下降了3.4%,水泥與外加劑的適應(yīng)性明顯改觀。

  一、主機設(shè)備配置

  二.、改造方案

  根據(jù)1#磨系統(tǒng)的旋風(fēng)筒(雙筒)收集的物料分析,有30-40%的成品進入磨內(nèi)再粉磨,形成了磨機過粉磨現(xiàn)象。對旋風(fēng)筒(雙筒)的物料走向進行改造,把兩個旋風(fēng)筒其中的一個用斜槽把物料送到磨尾斗提進入選粉機進行選粉,(由于受磨尾500斗提提料能力的制約,暫對一個旋風(fēng)筒的物料接斜槽改入磨尾500斗提,)直接經(jīng)選粉機進入成品。

  三、造前后工藝布局圖

  四、改造前后物料配比變化對比

  從上表看出:在改造前后物料配比變換不大。助磨劑使用大連萬象公司的助磨劑,質(zhì)量沒有變化。

  五、改造前后臺時電耗對比

  通過上表可以看出:8月份,改造前后水泥臺時增加23.83噸/小時電耗下降3.01度/噸。9月份改造前后增加33.1噸/小時,電耗下降4.97度/噸,提產(chǎn)降耗效果明顯。

  六、改造前后顆粒分析對比

  從上表可以看出:改造前后≦ 3μm含量降低了3.4%,3-65μm含量降低了3.2%,≧ 65μm含量 增加了3.12%,比表面積降低了13m2/g.

  七、水泥物理檢驗對比分析

  從上表看出:改造前后需水量增加了0.3%,二十八天強度增加了1.6Mpa,其他檢驗項目性能變化不大。

  八、經(jīng)濟效益分析

  8-9月份,改造前后水泥臺時平均增加28.47噸/小時,電耗下降3.99度/噸。 按照每度電0.5元計算,每噸水泥成本下降2元,年產(chǎn)100萬噸,可節(jié)約200萬元。再加上各種固定費用和消耗,僅此一項年凈得利潤超過280萬元。

  九、結(jié)論

  通過技術(shù)改造,產(chǎn)品質(zhì)量符合國標(biāo)要求,節(jié)約成本明顯,改造是成功的,符合公司節(jié)能降耗的管理目標(biāo)要求,適應(yīng)當(dāng)前水泥企業(yè)競爭發(fā)展的需要。(本文作者:營口天瑞水泥有限公司 劉紅偉 趙自杰)

歡迎掃描二維碼關(guān)注微信公眾號:cementren;本文僅代表作者觀點,不代表本站立場;投稿請聯(lián)系:offce@cementren.com,QQ:1229919202業(yè)務(wù)咨詢:18911461190